近期,该公司炼焦车间运焦电工班组在车间领导的指导下,对厂内、厂外焦场振动筛电气操控办理体系进行了技能改造,提升了运焦体系运转的安全性与稳定性,一起降低了岗位人员的劳动强度。此次改造,不仅是炼焦车间在技能创新和设备晋级方面的又一重要作用,更是该车间积极探索设备数字化、智能化开展的真实写照。
该车间焦场振动筛改造前,运转方法首要依靠传统的人工操作和机械操控,操作精度低、呼应速度慢、易呈现毛病,影响了出产的连续性和焦炭筛分质量的稳定性。针对这一问题,运焦电工班积极行动,经过深入研究和技能讨论,决议用PLC主动操控技能对振动筛进行改造。
施行进程中,运焦电工班组对原有设备的电气体系来进行了全面晋级和优化,经过装置西门子200、编写操控程序以及重复的进行调试、测验,终究成功完成了振动筛的主动化运转。改造后的PLC主动操控运转作用马到成功,完成了振动筛筛分时的准确操控,大幅度的提升了焦炭筛分质量和产值;具有主动监测和毛病报警功用,可以使岗位工第一时刻发现设备正常运转中的不正常的状况,有实际作用的减少了设备毛病停机时刻和修理本钱,提高了设备的利用率;此外,主动化操控还减轻了人员劳动强度,改进了工作环境,提高了出产的悉数进程的安全性,为车间的长时间开展奠定了坚实的根底。